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一、上半年各项指标完成情况: 1、生产:1~6月份合拢车间承担了JJ92500-1、ZT92500-3、CH92500-1、CH92500-2、JJ92500-2各船的合拢任务,已确保了3条92500船舶的按期出坞及正常施工,坞期75~80天左右;另外建造30000-2船双层底分段和CH92500-1船边仓分段,坞内接待进坞修船舶 3条;厂部大节点8个,完成率100%,小节点(1月~6月)743 个,完成率 92%;1月~5月完成吨位27983.7吨,6月份预计完成吨位9500吨,1月~6月完成定额工时小时。 2、 安全;无重大人员伤亡事故,无重大设备机损事故,车间发生轻伤事故5起(职工4起,外协工1期),按照三不放过的要求进行了教训总结;车间的安全网络施行正常,体系建设不断完善,三级安全3769人次,特除工种培训722人次,坚持安全日检查,消除隐患207条,安全处罚34870元,确保了安全生产。 3、 质量:无重大质量事故,UT合格率 92%,RT合格率 90%, 焊考788人,合格602人,合格率 76%,92500-1-2海上舱强试验全部成功,确保了船舶质量,特别是500吨吊车建造,无损检测全部优异,保证了吊车建造质量。 二、主要经济指标运行情况: 三、人力资源状况,用工及人才培养情况: 1、人力资源管理:本年度至今共注册外用工队伍9个,注册外用工人,离厂人,原因:各阶段劳动量不均衡;部分人员素质不高;船坞合拢工作艰苦;车间疏于教育管理。车间现有有定额合同工144人,现已成为合拢车间的主力军,但也流失了部分人员,原因是劳动环境艰苦,劳动时间过长,星期天加班过多,这方面车间需加强管理。今年随着2号坞投产,500T-2-3吊车、30T-2-3-4吊车、塔吊-3-4-5-6投入使用,前后使用司机、吊挂工学徒人员75人,工人提拔为管理人员7人,经过车间的多次培训,现都能胜任本岗位工作。 四、上半年工作创新、特色及亮点: 1、船坞合拢后,车间采用了大量的保型工装,加快了船坞搭载时间; 1、合拢坞期不断的缩短:由92500-1船的120天缩短到4号船的85~90天,在明年的计划中坞期将更短; 2、吊合的方式组合更加合理:结合吊车的起重能力,2号坞合拢采用两台吊车联抬,大大提高的吊车使用率及中合拢的完善。 3、中、总组合拢在坞平台上更科学的开展:中合拢充分利用坞平台的场地进行开火车式的合拢,可以更好的控制主尺度进行定制管理,确保无余量的精确度。 4、机舱分段在坞平台上中组大量的开展:92500系列机舱段4钩就能够完成尾部贯通,尤其AG02轴线分段在坞上就进行中组大大提高了中组的质量,也给今后下坞大合拢确保大节点创造了宝贵的时间。 5、大合拢计划的编排更加合理:根据船舶合拢的特性,安排合拢定位从靠近尾部分段向后向上展开,为第一个大节点交机创造条件。上边舱合拢安排左右错开合拢,可以充分利用两台吊车同时合拢,在3号、4号船合拢实践中缩短合拢周期7天左右,现在全船合拢在30~35天左右就可以完成。 6、成立船坞保障组,设立船坞主管一名。负责整个坞内中大合拢保型工装的安装维护、合拢坞墩的调平安装、吊挂笼的安装维护等一系列合拢辅助工作,为合拢保驾护航,解除后顾之忧。 五、工作中存在的问题及原因分析: 1、管理方法和手段上有所欠缺: A、生产管理:计划编排针对坞内合拢的特殊性,不够紧密。虽然能够满足大节点,但平时小节点完成情况有待加强,尤其扫尾工程总有拖期现象。 B、安全管理:车间的各种安全管理制度还有待健全,平时安全问题的梳理整改力度还需加强,问题的跟踪落实不能够及时关门。 2、劳动力的控制没有有效地措施:主要问题是冷焊磨的比例不能够协调。 3、培训的计划和力度有待加强。 措施: 1、制定船舶周期表,通过各条船舶的数据积累经验,找出问题。制定固定版本,自动生成计划。 2、制定专门考核栏(安全、卫生、成本、设备、工艺检查等),每天更新。 3、进厂登记时就进行控制,按照各队的劳动力比例进行注册。对于问题施工队,外管员及时下单整改。 4、根据年度“年度质量目标”坚持执行每月的培训计划,定时进行考核。 六、对厂部工作的意见、建议和要求以及希望厂部解决的问题: 1、针对各条船舶的舾装搭载(分段)在一卡制表上应反映出来,专门建立检查制度,目前遗漏较多。 2、针对分段大合拢码的安装要专门人检查,目前的检查流于形式,很多大合拢码错装、漏装,虽然有报检单。 3、护船人员没有监督管理制度,船上日常维护工作不够。 4、搭跳协调与生产进度不能够挂钩,应当也有考核节点和跟踪。 5、工艺问题及缺料解决时间过长,是否建立考核制度,有经理部落实车间考核。 |